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提高跃进Ⅱ号地区调整井钻井速度钻井时效的技改措施

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提高 跃进 地区 调整 钻井 速度 时效 技改 措施
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西部钻探青海钻井公司提高跃进 Ⅱ 号地区调整井钻井速度钻井时效的技改措施油田化学技术公司 组概况二、选题理由三、目标确定四、 术难点六、 组概况小组名称 油田化学技术公司 册编号 高跃进 Ⅱ 号地区调整井钻井速度、钻井时效的技改措施 成立时间 2008年 4月 15日课题类型 现场型 活动时间 0人 当年活动次数 10次获奖情况序号 姓名 年龄 文化程度 职称职务 组内分工 备注1 范作奇 35 本科 油化工程师 组长2 逯登智 35 大专 油化工程师 副组长3 张万海 36 大专 油化工程师 组员4 韦西海 37 大专 技术专家 组员5 薛红军 46 中专 助理工程师 组员6 陈 华 30 本科 油化工程师 组员7 张学民 40 本科 油化工程师 组员8 吴永章 36 本科 油化工程师 组员9 王丰明 30 大专 助理工程师 组员10 郑铁军 34 大专 助理工程师 组员二、选题理由近年来,随着油田开发力度的加快,调整井的数量、布井密度也在不断增加。跃进 Ⅱ 号油田通过实施滚动开发不断稳产增产,调整井作为该油田上产的重要手段之一。 2007年在该区块打井 41口,钻井过程中遇到了电测成功率低、卡钻、井塌、井涌等复杂事故,严重影响钻井施工的安全和高效。对该地区钻井液技术的研究非常必要,通过研究解决钻井生产中影响钻井施工的因素。为了不断提高钻井液技术水平,我们 据近年来在跃进二号地区的技术难点,提出了提高跃进二号地区调整井钻井速度,增加钻井液的抑制性能,为此选择了提高跃进 Ⅱ 号地区调整井钻井速度、钻井时效的技改措施作为 展 高跃进二号地区调整井钻井速度,降低钻井周期、保护油气层。我 针对调整井施工中存在的难点制定相应的对策,通过现场应用来减少井下复杂,提高钻井效率,满足油田高效开发的需要。三、目标确定四、 于长期注水,油气层出现明显的异常高压,地层原始压力遭到破坏,造成了井涌,井塌,井漏等复杂事故。1、在跃进 Ⅱ 号地区施工井卡钻主要发生在起下钻过程中,地层成岩性差,缩径严重,集中在 250米 钻处理难度大。2006号 井号 复杂 处理经过 类型 备注3010 YⅡ 3钻 套铣 缩径 20063010 YⅡ 7钻 经两次泡油未解卡,套铣 缩径 200630585 井 卡钻 泡油未解卡套铣 缩径 200630585 YⅡ 7钻 套铣 缩径 20072006年发生卡钻事故 3次, 2007年发生卡钻事故 1次, 2008年未发生卡钻事故 。四、 跃进 Ⅱ 号地区施工井电测主要在 80米 测主要遇阻在上部地层,造成多次通井,严重影响钻井时效。四、 钻日期 井深 应电测次数 实电测次数 备注跃 Ⅱ 6145 1 3 80m、 200 6140 1 1跃 Ⅱ 5070 1 2 77 6155 1 3 77m、 80 6150 1 3跃 Ⅱ 465 1 4 74m、 283m、 804 5073 1 1跃 Ⅱ 480 1 1跃 Ⅱ 6150 1 2 80 4) 36 1 2 125 6180 1 2 300 4) 015 1 1跃 Ⅱ 6150 1 1跃 Ⅱ 475 1 1跃 Ⅱ 350 1 1四、 4030 1 1跃 Ⅱ 6165 1 1跃 Ⅱ 490 1 1跃 Ⅱ 472 1 1跃 Ⅱ 4) 50 1 1跃 Ⅱ 250 1 2 66 285 1 1跃 Ⅱ 4) 31 1 3 77m、 470 Ⅱ 4050 1 1跃 Ⅱ 470 1 1跃 Ⅱ 4) 27 1 1跃 Ⅱ 4) 011 1 1跃 Ⅱ 4) 95 1 1跃 Ⅱ 4) 055 1 3 55m、 480 4025 1 1跃 Ⅱ 480 1 1跃 Ⅱ 266 1 1跃 Ⅱ 7325 1 1四、 007年电测情况的统计可以看出,电测一次成功率为 73%。跃 Ⅱ 7350 1 1跃 Ⅱ 7415 1 1跃 Ⅱ 8022 1 1跃 Ⅱ 4817 1 13、 2007年所施工的调整井,设计钻井液密度 g/际钻井过程中钻井液密度在 g/要原因由于地层压力不一,地层注水,造成压力高,地层出水造成密度偏高。四、 时长设备问题建井周期复杂事故固控设备使用率低固相含量高地层注水地层成岩差井漏地层因素密度高出水五、技术难点1、井壁稳定跃进 Ⅱ 号区块地层疏松,成岩性差,易吸水膨胀,发生起钻顺利下钻困难,极易发生缩径卡钻,由于使用钻井液密度在 油解卡困难,许多卡钻必须套铣,容易造成进尺报废,卡钻事故处理难度大,严重影响钻井施工顺利,是钻井施工的难点之一;2、电测成功率低2007年改变套管程序,减少 400米技术套管,在完井电测时经常通井,尤其在上部电测下不去, 2007年电测一次成功率为 73%,增加完井作业时间,钻井时效下降,是钻井施工的难点之一;3、地层压力紊乱由于油田的长期注采,套损井增多,地层穿层严重,压力不一,施工过程中易发生 井涌、井漏,钻井液密度控制困难 ,是钻井施工的难点之一。针对以上存在的难点和原因分析,在跃进 Ⅱ 号调整井采用的技改措施如下:六、 开前做好预处理,采用低固相聚合物钻井液体系。一次性加足加够抑制材料,控制好钻井液性能,加入 开( 50米):跃进二号地表处在盐碱地,使用饱和盐水钻进,防止对地表盐层的冲刷,避免坍塌及井塌事故的发生。3、钻井液性能:滤失量 ≤6塑比 ≥9度:40常的维护采用等浓度维护,保证钻井液性能稳定,使用 、 开后开钻采用扩眼接头,尽量消除因地层缩径带来的危害,在钻井液中加入 止井漏的发生。5、在二开前及时关停周遍的注水井,释放地层压力,防止钻遇高压油气层,有效的实现了近平衡钻井,使用高泵压大排量进行钻进(建议 45L/大排量有利用缩短钻屑从井底返到地面的时间,防止井内钻屑的聚集,提高了井眼的清洁效率和机械钻速;坚持短起下钻,保证井眼畅通,有效的防止缩径卡钻。6、在 400米处存在一高压水层,二开井浆的密度提至 免由于突然出水所造成井下事故的发生。7、完钻电测前准备好性能优异的 0钻至 400米左右时将重浆替入井眼,保证电测顺利;8、在油气层保护上,严格控制钻井液的密度,在保证井下安全的前提下,尽量降低密度,并控制钻井液滤失量在 5快完井作业,减少油气层的浸泡时间,降低钻井液滤液渗入油气层总量,从而减少对油气层的损害。六、 采用低固相聚合物钻井液体系;3、 直接采用重浆开钻;2、 二开采用扩眼接头;七、 因 措施 效果 时间 人员1 地层成岩差 提高抑制性 缩径卡钻事故减少 体2 地层出水 重浆开钻 平衡了地层压力,节约钻井时间 体3 地层承压力差 加入 1%体4 电测成功率低 采用扩眼接头 电测成功率上升 体八、 008年共同努力,各项措施如期实施,初步效果良好。1、机械钻速提高、钻井周期缩短井号 开钻时间 完井时间 设计井深 完井井深 平均机械钻速 钻井周期跃 Ⅱ 266 866 跃 Ⅱ 250 850 跃 Ⅱ 350 850 跃 Ⅱ 4) 055 1055 0跃 Ⅱ 4) 014 1015 跃 Ⅱ 4) 36 936 2跃 Ⅱ 4) 31 931 0跃 Ⅱ 4) 27 927 0跃 Ⅱ 4) 50 950 8跃 Ⅱ 4) 95 995 0跃 Ⅱ 4) 011 1011 02007年跃进 Ⅱ 号调整井钻速、钻井周期情况八、 6155 1155 2跃 Ⅱ 6165 1165 0跃 Ⅱ 6150 1150 2跃 Ⅱ 7325 1325 4跃 Ⅱ 285 885 跃 Ⅱ 4030 1030 跃 Ⅱ 4050 1050 跃 Ⅱ 4025 1025 0跃 Ⅱ 465 965 2跃 Ⅱ 470 970 跃 Ⅱ 472 972 跃 Ⅱ 480 980 跃 Ⅱ 490 990 跃 Ⅱ 480 980 跃 Ⅱ 475 975 跃 Ⅱ 6145 1145 跃 Ⅱ 6150 1150 3跃 Ⅱ 7305 1305 2八、 2007年来在跃进 Ⅱ 号施工的各井平均井深: 1100m、平均机械钻速: h、平均建井周期: 跃 Ⅱ 5070 1070 0跃 Ⅱ 6140 1140 0跃 Ⅱ 6180 1180 2跃 Ⅱ 7350 1350 6跃 Ⅱ 5073 1073 1跃 Ⅱ 6150 1150 4跃 Ⅱ 7415 1415 6跃 Ⅱ 8030 2022 2跃 Ⅱ 8817 1817 62008年跃进 Ⅱ 号调整井钻速、钻井周期情况八、 钻时间 完钻时间 设计井深 完井井深 平均机械钻速 钻井周期跃 Ⅱ 112 812 跃 Ⅱ 129 829 跃 Ⅱ 140 840 跃 Ⅱ 392 892 0跃 Ⅱ 5094 1094 跃 Ⅱ 4040 1040 1跃 Ⅱ 272 872 跃 Ⅱ 4050 1050 1跃 Ⅱ 382 882 0跃 Ⅱ 128 828 跃 Ⅱ 120 820 跃 Ⅱ 260 860 跃 Ⅱ 138 838 跃 Ⅱ 270 870 跃 Ⅱ 5076 1076 1跃 Ⅱ 5064 1064 跃 Ⅱ 8787 1787 1八、 2008年来在跃进 Ⅱ 号施工的各井平均井深: 均机械钻速: h、平均建井周期:、 井周期对比由上图可以看出,平均机械钻速提高 m/h ,平均钻井周期缩短 102030405060平均机械钻速 平均钻井周期2007年2008年八、 测成功率有大幅度提高在完井电测时,将重浆替入上部井眼,来满足电测需要。2008年跃进 Ⅱ 号调整井电测情况井号 开钻日期 井深 应电测次数 实电测次数 备注跃 Ⅱ 112 1 1跃 Ⅱ 129 1 2 764 140 1 1跃 Ⅱ 392 1 1跃 Ⅱ 5094 1 1跃 Ⅱ 4040 1 1跃 Ⅱ 272 1 1跃 Ⅱ 4050 1 2 86 382 1 2 80 128 1 1跃 Ⅱ 120 1 1跃 Ⅱ 260 1 1跃 Ⅱ 138 1 1跃 Ⅱ 270 1 1跃 Ⅱ 5076 1 1跃 Ⅱ 5064 1 1跃 Ⅱ 8787 1 1通过上表可以看出, 2008年 17口井 3次遇阻,电测一次成功率为 82%,比 2007年电测一次成功率上升 9%,说明采取的措施到位,减少了电测通井时间,提高了钻井时效。八、 径卡钻未发生在施工过程中,采取二开预处理,严格控制钻井液固相等措施,防止卡钻事故的发生。 2008年跃进 Ⅱ 号地区未发生卡钻事故,说明钻井液性能满足钻井施工要求,井壁稳定,达到了技术要求 。4、减少出水损失时间2007年在跃进 Ⅱ 号钻井施工中有些井钻井液密度达到 2.0 g/井下施工安全带来极大风险,在 2008年施工中,采取提前停注水井,钻井液密度提至 g/止突遇高压水层,破坏钻井液性能,明显减少出水的发生,钻井液性能稳定,减少处理复杂的时间。九、 均机械钻速 平均钻井周期 节约天数2007年 照油质协字[ 2006] 27号 《 关于规范 )为 :(原定额工时 × 计算期平均工时费用 × 计算期产量 ( × 45061-( 25702+9035)=2008年来使用低固相聚合物钻井液体系技改措施 17口井节约的钻井周期费用为: 17× 号地区采用的低固相聚合物钻井液体系技改措施来看:钻井速度提高、钻井周期缩短、钻井液性能稳定,固控设备使用率完好,继续在跃进 Ⅱ号地区完善该钻井液技改措施。十一、 跃进 Ⅱ 号解决了上部电测困难的难题,解决方法可以借鉴到其他区块应用,来满足钻井生产的需要;2、通过解决现场遇到的难点,总结经验来提高钻井施工的综合时效,减少非生产时间;3、在跃进 Ⅱ 号地区推广实施该钻井液技术措施4、以新技术为 钻井液技术迈上一个新台阶。
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