• / 15
  • 下载费用:5 下载币  

堵水材料

关 键 词:
物探 地震资料解释 地震处理 反演
资源描述:
该项目属股份公司推广项目,推广目标是完善注水井深部调驱体系,研究开发低成本调剖剂,进一步提高调剖措施效果,改善区块整体开发效果。围绕推广目标 2009年在调剖思路上发生了四个转变:①堵剂:由单一堵剂向复合堵剂转变;②堵剂用量:由浅部调剖向深部调剖转变;③ 调剖工艺:由单一工艺体系向不同油藏不同工艺体系转变;④调剖方式:由单井调剖向区域连片调剖转变。低渗透油田注水井深部调剖技术完善与推广(一 )项目完成情况1、完善窜流通道识别方法2009年在动态分析、水驱特征曲线分析、干扰试井、示踪剂监测资料分析的基础上,应用了 2项新技术。一是大地电位法测试水驱前缘、波及面积和波及效率应用该技术可以了解调剖井水驱均匀状况,评价和验证堵水调剖效果。由于该技术对选井条件要求比较高 (井底座标周围要有 150米范围平面布测试点 ),只开展了 1口井测试 (西 29调剖前 调剖中 调剖后主要向 75° 围推进,具有裂缝特点。出现新的波及方位,即中心方位角为 315° 。波及方位变为120° 和 300° 。二 是数值模拟方法判断区块的裂缝分布采用 3要根据区块地质数据,流体性质参数,油田生产动态,分析对比三维流场、水流优势流场、水量分配因子、水流场优势井区与方向、剩余油分布、注水效率分析等。今年在白豹油田白 209区块四井组进行数值模拟。白 209区块水流优势区域注采关系分析2006年底分配因子2009年 5月分配因子2008年底分配因子2007年底分配因子2、调剖机理和调剖时机研究机理: 对三叠系油藏来说,注水是推动油流的动力。开采过程中裂缝起着渗流和水窜的双重作用。这就要求堵水作业既能 堵住大裂缝 ,又能 保留微裂缝(或相对高渗带 ),同时 启动低渗带 。如何通过堵剂体系的选择和工艺参数的优化来协调这几种关系是堵水调驱工艺成败的关键,也是长庆油田堵水调驱工艺的难点所在。裂缝区 或高渗中渗带低渗带时机: 通过对白豹油田白 209区 64口油井见水分析,含水在 20~ 60%之间波动时间较长,部分井含水超过 60%以后,含水快速上升,为了控制油井含水上升速度,白 209区当主向井含水达到 60%左右时进行堵水调剖。由于各区块裂缝分布、油井见水规律不同,堵水调剖时机要因区块而定。3、低成本堵剂的研发(1)无机堵剂系列筛选出具有较好悬浮性能的硅铝粘土,封堵率 以粉煤灰为主体,加入增膨剂,增加封堵强度的同时又具有一定的渗透性。高分子纤维素弱凝胶,粒径与孔径比 1/5~ 1/11,渗透率下降可达 50%。(2)弱凝胶堵剂系列高抗盐弱凝胶。抗剪切弱胶凝。用于污水配制的堵剂。(3) 针对不同的地层温度、不同的地层水及注入水水质进行 一步促进其成胶及封堵的可靠性。(4)有机凝胶颗粒优选: 针对窜流通道的类型选择不同粒径的凝胶颗粒。4、不同储层工艺方案的优化研究经过对各区块储层物性资料、生产动态、吸水剖面、吸水指数等资料分析,明确了各区不同的窜流通道类型,制定了 不同储层工艺优化方案。使用小颗粒段塞同时运用成胶定位技术,使堵剂通过孔隙后,有效封堵以调为主 以颗粒+聚合物等段塞调驱为主裂缝+孔隙 西峰、盘古梁 调堵并重孔隙 侯市、王窖典型区块 基本思路 优化方案裂缝 白豹、郝坨梁以高强度堵剂封堵为主,加入少量聚合物和体膨体颗粒段塞进行调驱油井见水类型以堵为主不同储层工艺方案优化表5、堵水调剖工艺优化研究(1)施工参数优化在前期效果分析的基础上确定 2009年施工参数: “ 一大一小一低 ” 施工工艺,即大剂量、小排量、低压力。“ 大剂量 ” 是为了防止措施后发生绕流,延长措施有效期。 “ 小排量、低压力 ” 是为了减少堵剂进入低渗透层,降低对低渗透层污染。同时要求措施过程中及时测取吸水指数,以便及时调整注入方案,适应储层情况。(2)段塞优化设计前置段塞: 保护主体段塞的有效作用,确保主体段塞能有效漂移,而不过早突破。主体段塞: 根据以堵或调为主的目的不同设置不同的强度,增大水驱波及体积,从而达到提高水驱效率和增油降水的目的。后置段塞: 主要用于近井地带的渗透率调整,要求它具有适度的堵塞强度和耐冲刷性能,并能做到在近井周围堵而不死,确保注水井处理后保持足够注水量。6、现场试验情况截至 2009年 10月底,已完成注水井深部调剖 88井次,注水井措施后平均注水压力上升 计增油 104t,为油田稳产起到较好的作用。油气院完成注水井深部调剖 20口,注水井平均压力升高 有 14个井组 35口油井见效,累计增油 2642吨,累计降水 4488方,增油降水效果显著。 2009年主要在白豹油田白 209区实施区域连片治理。油压Mp 1 2 6 - 1 4 2 0 0 9 . 5 . 9 6 . 8 7 . 5 19 0 1 3 0 - 1 2 2 0 0 9 . 5 . 2 4 6 . 5 6 25 11 25 1 3 0 - 1 0 2 0 0 9 . 6 . 4 6 . 2 7 8 . 5 26 6 1 6 - 2 0 2 0 0 9 . 9 . 2 8 1 0 . 1 3 5 5 1 3 - 2 2 2 0 0 9 . 1 0 . 1 5 1 1 . 5 7 . 5 20 0 1 4 - 2 3 2 0 0 9 . 1 1 . 4 1 1 . 1 7 2 2 - 2 3 2 0 0 9 . 5 . 7 6 . 5 17 27 5 3 0 - 3 5 2 0 0 9 . 6 . 1 3 7 . 1 4 17 24 0 2 6 - 3 1 2 0 0 9 . 7 . 2 4 8 . 2 9 1 8 . 1 16 0 2 4 - 2 1 2 0 0 9 . 8 . 2 8 9 . 2 6 1 6 . 4 25 5 2 6 - 3 3 2 0 0 9 . 9 . 4 9 . 2 9 1 7 . 0 20 0 2 9 - 2 0 2 0 0 9 . 1 0 . 1 5 1 1 . 2 5 1 6 . 9 2513 西2 6 - 3 3 2 0 0 9 . 1 0 . 1 0 正在施工 1 9 . 2 2014 三厂 郝坨梁 于 5 7 - 2 2 2 0 0 9 . 8 . 3 8 . 3 1 4 . 5 35 6 35 2 5 6 . 815 白 2 0 5 - 3 3 2 0 0 9 . 6 . 2 7 7 . 1 7 12 15 5 2 0 5 - 3 7 2 0 0 9 . 6 . 1 6 7 . 2 1 11 20 0 2 0 5 - 3 1 2 0 0 9 . 8 . 3 0 9 . 1 4 9 20 11 20 2 0 7 - 3 3 2 0 0 9 . 9 . 1 9 1 0 . 0 5 1 0 . 9 20 0 2 0 7 - 3 1 2 0 0 9 . 1 0 . 1 1 1 1 . 0 7 1 1 . 6 15 520 白 2 0 5 - 3 5 2 0 0 9 . 1 0 . 1 5 1 1 . 1 1 1 . 0 20 01 1 . 4 2 1 . 1 1 峰正在施工有待观察一厂侯市王窑目前 ( 1 1 . 2 0 旬平均 ) 注水堵前一个月平均注水水井效果 对 应油井累计增油 别 化堵井号 完井日期有待观察2009年油气院堵水调剖效果统计表白 209区实施 8口井,注水平均压力上升 19口油井见效,累计增油 682t。白 205006年 12月完井投入生产 , 射孔长 6:2033厚 后采用 702007年 5月转注 , 深部调剖前注水压力 日注20白 204白 206 419高含水关井 。白 205组产液、产油处于下降的趋势,措施后产液能力和产油量逐渐得到恢复,产液、产油大幅度增加。01020304050607080901000102030405060702009产液白 2 0 5 - 37 井组日产油 日产液 含水开采曲线堵水措施施工(二 )取得的认识1、加强地质认识和窜流通道类型的识别是搞好堵水调剖的基础。新的监测技术的应用,完善了窜流通道识别方法。2、采用有机与无机的结合,弱凝胶与强凝胶的结合,合理的段塞设计是保证堵水调剖效果的前提。通过低成本堵剂的研发,丰富了堵剂体系。3、初步形成了不同储层堵水调剖的工艺体系。4、区块整体调剖或区域连片调剖是裂缝性油藏改善开发效果的方向。
展开阅读全文
  石油文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:堵水材料
链接地址:http://www.oilwenku.com/p-11376.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2016-2020 石油文库网站版权所有
经营许可证编号:川B2-20120048,ICP备案号:蜀ICP备11026253号-10号
收起
展开